扁环填料在萃取过程中的应用
(1)二甲亚砜重芳烃反抽提塔
萃取分离实验室与燕化公司研究院合作,在该厂的二甲亚砜重芳烃抽提装置萃取设务的技术改造中,利用Φ38mm的扁环对原装置中Φ1.6m的转盘抽盘塔进行了改造。改造后的扁环填料塔的反抽提效果明显优于原转盘抽堤塔,塔底含油量从3%左右降低于2%以下,满足了工艺要求,并解决了原塔泄漏和维修问题,达到了节能和改善环境的目的。此项改造中还对筛板抽提塔等到进行了改造。改造后装置的芳烃日产量提高约15%,生产能力提高10%,年增收金额达到150余万地。扁环填料的应用在多项改造中发挥了重要的作用。
(2)润滑油糠醛精制转盘塔的改造
萃取分离实验室与北京石油设计院及济南炼油厂合作,对该厂的糠醛精制转盘抽提塔进行了技术改造。改造后的填料抽提塔直径Φ2.6mm,填料层高度共12m,采用Φ38m的碳钢的QH-1型扁环填料。该填料塔还采用了垂直组合板填料支撑板和计算机辅助设计的液-液分布器等技术。改造后的新型糠醛精制填料提塔已于1992年6月中投产,生产出各线合格的润滑油料,产品收率和质量都比改造前有大幅度的提高。可望获得巨大的经济效益。目前正拟对该塔组织标定,以利于迅速推广此项新技术。
(3)液化气(LPG)脱H2S的液-液抽提塔改造
为了保证出口液化气的质量,上海石化总厂芳烃厂在对950单元的液化气脱H2S抽提塔改造中,采用Φ38m的不锈钢扁环填料,取代原塔中的瓷质鲍尔环填料。该塔直径为1m,高为22m,用二乙醇胺(DEA)作溶剂脱除液化气中的H2S。
1991年大修时完成了改造,一年多的生产运行表明,扁环填料用于液化气脱H2S的性能良好。LPG的质量得到了提高,达到了稳定在铜板腐蚀1#的目标,而且吸收剂用量有所减少,操作弹性增大,达到了技术改造的预期目标。
(4)木酚抽提塔的技术改造
萃取分离实验室与洛阳化工四厂合作,在Φ800mm用苯回收木酚的抽提塔中,用扁环取代原有的瓷质拉西环,使废水中的木酚含量从0.3%降低到0.01%以下,每年多回收的木酚可增收100万元以上,而且解决了严重的环境污染问题。并缩短了操作时间。
(5)扁环在含酚废水处理中的应用研究
萃取分离实验室还与南京新大化工厂合作,在采用络合萃取新工艺时,在Φ300mm的萃取塔和反萃取塔中采用了Φ25mm的不锈钢扁环填料,该装置已经1992年6月投入运行,新工艺和新设备都显示了优良的性能,达到了预期的效果。扁环填料为国家技术成果重点推广项目“络合萃取法处理工业含酚废水技术”提供了一种高效而实用的萃取设备。
(6)其他
上海炼油厂和萃取分离实验室合作,拟在Φ2.6m酚精制塔更新改造时采用扁环填料。洛阳石油设计院已在MTBE工艺的甲醇回收塔中采用扁环。一些设计部门正在准备在气体吸收和精馏过程中试用这种新型填料。