金属孔板波纹填料在合成氨的脱硫塔、饱和热水塔中的应用
采用金属孔板波纹填料对2.5万吨合成氨生产能力的脱硫塔、饱和热水塔改造,节能降耗取得明显的效果,满足了生产的需要。
一、脱硫塔装改造
脱硫塔改造装上不锈钢304金属孔板波纹填料(125Y型),并且对液体分布器等塔内件进行改造、安装(如将分布器改为槽式液体分布器)后取得满意效果:
1. 在流量每小时7000~7600m3半水煤气条件下,只用填料塔单塔进行脱硫,甩掉了原来的喷射脱硫塔。
2. 脱硫前H2S历来都在0.5~0.8g/m3,脱硫后H2S由改造前的0.07~0.09g/m3降到了0~0.026g/m3.
3. 塔阻力降为2KPa,系统阻力降为4 KPa.
4. 液体流量由原来的250 m3/h降到150m3/h,大大减少了动力消耗。
5. 脱硫液中氨深度由20滴度降到15滴度,仍保证了脱硫效率。因而降低了氨耗.
二、变换饱和热水塔改造
采用250Y金属孔板波纹填料对饱和热水塔进行改造。由于1.5万吨氨/年变换系统饱和热水塔原为瓷矩鞍环。由于塔径小,在正常生产时,忆近液泛区,带水现象时有发生,且传质传热效率差,变换系统自产蒸汽少,能耗高,而且易破碎,造成阻力大、带水,不得不停车更换。针对存在的问题,经过考察论证,在大修时将饱和热水塔的瓷矩鞍环填料全部更换为不锈钢250Y型304金属孔板波纹填料,经过多年的使用证明,效果很佳,达到了预期的目的。
1、饱和热水塔设备情况
主要参数:直径Ø1400,总高度22.5米。其中,饱和塔高:11.94米,热水塔高9.33米。
填料层高:高直径50瓷质矩鞍环填料是时,饱和塔高8米,热水塔6米。
2、填料型号、装填高度的确定及装填情况
根据实际生产能力,现有塔型及阻力降、总投资等情况,选用了250Y型304金属孔板波纹填料。根据理论计算,饱和塔需要的理论塔板数为11块,热水塔需要的理论塔板数为7块。250Y型金属孔板波纹填料每米高度相当于2~3理论塔板数,再考虑一定的塔效率,实际装填料情况为:
饱和塔装填高度为:5.4米;热水塔装填高为为4.2米。
3、填料的装填
孔板波纹填料为规整填料,直径和饱和热水塔直径相同,为Ø1400,填料由装料人孔装入,然后在塔内进行组装,填料装完后,装好液体分布器和进液管,再盖上人孔,填料装填完毕。
4、使用情况
实际使用证明:孔板波纹填料各项性能指标明显优于瓷质矩鞍环填料,饱和热水塔各项操作指标都达到*佳状态。
4.1传质传热效率高
实测数据见下表1:
项目 时间 | 温度,℃ |
饱和塔入口热水 | 饱和塔出口煤气 | 热水塔出口变换气 | 热水塔入口热水 |
2009.6.1.10时 | 123 | 122.5 | 112 | 112 |
2009.6.3.10时 | 119.5 | 119 | 111 | 111.5 |
2009.6.5.10时 | 120.5 | 120 | 111.5 | 112 |
2009.7.3.15时 | 117 | 117 | 110 | 110 |
从以上表中可以看出,饱和塔顶出口半水煤气和入口热水的温差很小,只有0.5℃,饱和塔出口热水和热水塔出口变换气之间的温差也吸有0.5℃以下,并且通过实测饱和塔出口煤气的饱和度已达95%.
4.2 气通量及操作弹性大。在不同生产强度下,仍能保持良好的传质效率,该饱和热水塔正常生产半水煤气量为8180标米3/时。今年五月份大修后因另一套变换出问题不能生产,本套系统连续三天气量到达11840标米3/时,饱和热水塔仍运行正常。饱和塔顶气水温差只有1℃,并且没有发现带水现象。
4.3 填料层及阻力小。饱和热水塔的喷淋密度同为35米3/米2时,不同空速时,更换填料前后系统阻力降情况见表2.
项目 类型 | 空速 米/秒 | 系统阻力 MPa | 备注 |
Ø50瓷矩鞍环填料 | 1.234 0.617 | 0.11 0.07 | |
250Y型304金属孔板波纹填料 | 1.234 0.617 | 0.08 0.05 | 因流程复杂系统阻力仍较大 |
5、 总结
1、金属孔板波纹填料是一种高效规整填料,其传质效率和通量远远超过鲍尔环、阶梯环、金属矩鞍环等较先进的散装填料塔和一般板式塔。且具有阻力小、气液分布均匀,放大效应不明显等特点。氮肥厂不但可以在脱硫塔、饱和热水塔中应用,也可以用于造气洗气塔、降温塔、碳化回收清洗塔等传质设备。我厂已在造气洗气塔、变换**热水塔、循环水凉水塔中应用,都取得了良好的效果。采用这种高效填料是节能降耗的一项重要措施。
2、鉴于金属孔板波纹填哦库一系列独特的优点,普通认为,要提高设备的生产能力,可以用这种填料改造老塔,从而节约更换大塔的巨额资金。
3、在设计新塔时,若采用这种高效填料,可以大大降低塔的高度和塔径,从而使设备投资有较大幅度的降低。
4、饱和塔出口气体中的蒸汽含量决定于出塔气体的温度和饱和度。由于饱和塔采用了这种新型填料,使塔顶气水温度已接近相等,若再增加一定高度的填料,还可以使气体的饱和度进一步提高。这样,就没有必要在饱和塔前再设置预饱和塔了。